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Thema: Anzugsdrehmoment ARP Bolzen 1,8T Kurbelwelle.

  1. #11
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    Wenn er Standardmoment anzieht, dann hat er auch nur Standardvorspannkraft.
    Verlorene Schrauben kenn ich bisher noch nicht wegen zuviel Leistung.

    Wenn die Welle sich nicht dreht dann stimmt das Lagerspiel nicht oder die Welle hat nen Schlag.

  2. #12
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    Das ist falsch , die größte Sicherheit gegen Dauerbruch hat die Schraubverbindung bei maximalem Anzug . Die ARP Schrauben haben eine Zugfestigkeit von ca. 1350 N/mm² was weit mehr als eine standart 12.9 Schraube aufweist, somit passt das schon mit 110 NM Drehmoment .
    Sollte sich die Welle nicht mehr drehen besorg dir Plastigage und kontroliere das Lagerspiel .

    m.f.G
    Zitat Zitat von Mr.T Beitrag anzeigen
    Wenn das Gewinde auch original ist, würde ich die Werte beibehalten. Eine bessere Schraube muss ja nicht mehr angezogen werden. Es reicht ja wenn Sie einfach besser hält.
    Probier doch mal ob der Verzug aus dem Block wieder nachlässt wenn du die original Werte nimmst.
    110 Nm ist bei einem M10 Bolzen schon echt heftig.
    Geändert von Checker1.8T (23.04.2013 um 05:35 Uhr)

  3. #13
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    Danke
    Dann lass ich den Block und KW mal prüfen.
    KW ist eigentlich neu.

  4. #14
    Super-Moderator Avatar von Björn Lähndorf
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    Hallo,

    ich habe zig Mal Motorblöcke mit ARP Stehbolzen versehen. Dabei ist es so, daß die Stehbolzenmuttern mit einem Feingewinde versehen sind und das Anzugsdrehmoment zusätzlich noch deutlich höher ist als bei Schrauben; d.h. die Klemmkraft erhöht sich erheblich. Dabei ist es nie! vorgekommen, das sich der Block bzw. die Deckel verziehen - egal welcher Motorblockhersteller.
    Ich würde tippen, daß ein oder mehrere Deckel, die Welle bzw. der Block vorher schon krumm war.
    Mal im Ernst - bevor man ne Welle irgendwo einbaut misst man doch oder?

    viele Grüße

    Björn
    Geändert von Björn Lähndorf (23.04.2013 um 07:41 Uhr)
    EX!!!!!Europarekordhalter BA/A 7.37@297 / 302
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  5. #15
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    ist keine anleitung dabei? normal legt ARP n zettel mit rein wo das drehmoment draufsteht.
    gibts ne artikel nummer? weil im katalog hab ich nicht gefunden für den motor

    edit: eine kurze suche im netz sagt, es könnte artikelnummer 204-5402 sein
    http://arpinstructions.com/instructions/204-5402.pdf
    was ca 81Nm entspricht
    Geändert von KLAS (23.04.2013 um 09:54 Uhr)

  6. #16
    Administrator Avatar von Mr.T
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    Ich würde an deiner Stelle auch mal messen.

    Hab gerade letzte woche mal wieder "gemessen"
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ID:	3062Es ist auch zu empfehlen die Böcke mal zu prüfen, evtl. hast du die ja verdreht .
    www.racingjunk.eu der kostenlose Teilemarkt für Motorsport, Tuning und Oldtimer.

  7. #17
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    Plastik gauge ist kein Messen ;-)

    12.9 ist nicht Baumarkt Standard sondern max. 8.8

    12.9 hab ich noch nicht im Baumarkt gesehen.

    Selbst wenn die Schrauben besser als 12.9 sind, sind 110 Nm etwas viel des guten. Bei M 12 wäre das Ok.

    Das Klemmen durch 30Nm mehr als normal ist auch sehr bedenklich.
    Gruss Tobi

  8. #18
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    Nun ja, ARP redet in dem Manual oben ja selbst von Teile-Verzug bei deren Nenndrehmomenten und von prüfen/honen vor dem endgültigen Einbau. Dazu kommt, daß das schmieren der Gewinde die tatsächliche Anzugskraft und damit auch ggfs den Deckelverzug bei unplanen Verbindungsflächen stark erhöht.

    Ich denke da sind die Deckel möglicherweise vertauscht worden, oder die Bohrung an sich war vorher schon nicht optimal rund, bzw die Lagerdeckel verziehen sich halt doch unter dem größeren Anzugsdrehmoment weil die Planflächen nicht exakt stimmen.

  9. #19
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    Deckel wurden nicht vertauscht,ist ja nicht mein erster Motor den ich baue.
    Fakt ist die Bohrung der Hauptlager bei 70Nm noch passt und ab 80Nm sich die Bohrung verzieht.
    Werden jetzt bei 90Nm auf das richtige Lager Spiel gehohnt.

  10. #20
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    Ich würde mal die Auflagefläche der Böcke kontrollieren, reinigen wenn ich das so "lese".

    Feingewinde ändert das natürlich die Klemmkraft bei "Serienanzugsmoment".

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