Wenn er Standardmoment anzieht, dann hat er auch nur Standardvorspannkraft.
Verlorene Schrauben kenn ich bisher noch nicht wegen zuviel Leistung.
Wenn die Welle sich nicht dreht dann stimmt das Lagerspiel nicht oder die Welle hat nen Schlag.
Wenn er Standardmoment anzieht, dann hat er auch nur Standardvorspannkraft.
Verlorene Schrauben kenn ich bisher noch nicht wegen zuviel Leistung.
Wenn die Welle sich nicht dreht dann stimmt das Lagerspiel nicht oder die Welle hat nen Schlag.
Das ist falsch , die größte Sicherheit gegen Dauerbruch hat die Schraubverbindung bei maximalem Anzug . Die ARP Schrauben haben eine Zugfestigkeit von ca. 1350 N/mm² was weit mehr als eine standart 12.9 Schraube aufweist, somit passt das schon mit 110 NM Drehmoment .
Sollte sich die Welle nicht mehr drehen besorg dir Plastigage und kontroliere das Lagerspiel .
m.f.G
Geändert von Checker1.8T (23.04.2013 um 05:35 Uhr)
Danke
Dann lass ich den Block und KW mal prüfen.
KW ist eigentlich neu.
Hallo,
ich habe zig Mal Motorblöcke mit ARP Stehbolzen versehen. Dabei ist es so, daß die Stehbolzenmuttern mit einem Feingewinde versehen sind und das Anzugsdrehmoment zusätzlich noch deutlich höher ist als bei Schrauben; d.h. die Klemmkraft erhöht sich erheblich. Dabei ist es nie! vorgekommen, das sich der Block bzw. die Deckel verziehen - egal welcher Motorblockhersteller.
Ich würde tippen, daß ein oder mehrere Deckel, die Welle bzw. der Block vorher schon krumm war.
Mal im Ernst - bevor man ne Welle irgendwo einbaut misst man doch oder?
viele Grüße
Björn
Geändert von Björn Lähndorf (23.04.2013 um 07:41 Uhr)
EX!!!!!Europarekordhalter BA/A 7.37@297 / 302
90% of the game is half mental
ist keine anleitung dabei? normal legt ARP n zettel mit rein wo das drehmoment draufsteht.
gibts ne artikel nummer? weil im katalog hab ich nicht gefunden für den motor
edit: eine kurze suche im netz sagt, es könnte artikelnummer 204-5402 sein
http://arpinstructions.com/instructions/204-5402.pdf
was ca 81Nm entspricht
Geändert von KLAS (23.04.2013 um 09:54 Uhr)
Plastik gauge ist kein Messen ;-)
12.9 ist nicht Baumarkt Standard sondern max. 8.8
12.9 hab ich noch nicht im Baumarkt gesehen.
Selbst wenn die Schrauben besser als 12.9 sind, sind 110 Nm etwas viel des guten. Bei M 12 wäre das Ok.
Das Klemmen durch 30Nm mehr als normal ist auch sehr bedenklich.
Gruss Tobi
Nun ja, ARP redet in dem Manual oben ja selbst von Teile-Verzug bei deren Nenndrehmomenten und von prüfen/honen vor dem endgültigen Einbau. Dazu kommt, daß das schmieren der Gewinde die tatsächliche Anzugskraft und damit auch ggfs den Deckelverzug bei unplanen Verbindungsflächen stark erhöht.
Ich denke da sind die Deckel möglicherweise vertauscht worden, oder die Bohrung an sich war vorher schon nicht optimal rund, bzw die Lagerdeckel verziehen sich halt doch unter dem größeren Anzugsdrehmoment weil die Planflächen nicht exakt stimmen.
Deckel wurden nicht vertauscht,ist ja nicht mein erster Motor den ich baue.
Fakt ist die Bohrung der Hauptlager bei 70Nm noch passt und ab 80Nm sich die Bohrung verzieht.
Werden jetzt bei 90Nm auf das richtige Lager Spiel gehohnt.
Ich würde mal die Auflagefläche der Böcke kontrollieren, reinigen wenn ich das so "lese".
Feingewinde ändert das natürlich die Klemmkraft bei "Serienanzugsmoment".
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